随着飞机在云端飞跃千里,飞机油箱中的航空煤油也被快速消耗着,油箱越空就越容易存在燃油蒸汽,这些燃油蒸汽可是易燃易爆的“爆脾气”。而自从1996年美国环球航空800号客机因“爆脾气”引发的空难过后,如何让这些“爆脾气”的燃油蒸汽心平气和,成为了航空安全的一个问题。科学家和工程师们将目光转向了氮气,这种大气中含量最多的气体,它稳定且不易参与燃烧的特性,使得其成为从中调和的一把好手。通过氮气发生系统将空气中的氧气浓度降低、氮气浓度提高,来使得“爆脾气”无处可爆,从而达到保证燃油存储安全的目的。
随着时代的慢慢发展,氮气发生系统也逐渐成为了现代大型运输航空器的主流配置。国航在增强氮气发生系统维护检查的同时,以安全为本,针对未安装氮气发生系统的老龄飞机开展加装氮气发生系统工作。近日,Ameco天津分公司定检中队接到指令,需在国航天津机队的某架737-700型飞机8C检期间,对该机执行加装氮气发生系统的工作,定检中队随即抽调技术骨干张贺带队开展工作。
氮气发生系统从引气系统获得气源将氮气输入到中央油箱中,这就意味着系统的加改装工作涉及多工种、多系统、多部件、多图纸。虽没有执行过氮气改装的经验,但准备到位的维修作风已融入改装团队的日常工作当中,团队在飞机进厂前首先分析改装工作所涉及的相关系统及零部件,梳理改装过程的风险点,建立改装工作的时间轴,把控重要时间节点,以项目甘特图来对改装进度开展预估,并和8C检中其他部门建立高效协调,避免不同工作所造成的冲突。
在准备过程中,改装团队发现改装包中所包含的零部件数量多、种类杂,仅所需的各类紧固件便有上千个。团队调整以往先领取、后分拣的工作流程,直接前往航材部门,将改装器材根据工作内容、工作顺序等就地分拣,通过两天的分拣过程,每一个零部件都被清晰标识出用于改装过程的哪一个步骤、哪一个位置。通过这样扎实的准备方式将安全关口前移,将工作做细做精,来避免在改装过程中错装漏装的风险。
在改装过程中,团队反复翻阅长达1189页的改装工卡,并及时补充关联手册及测试内容。古人云,书读百遍其义自见,改装团队慢慢摸索,从实战中汲取经验、在实战中磨炼成长,在实战中检验学习成果。改装过程同时还面临着诸多因素的干扰:疫情的反复、其它定检工作的人力需求,使得改装工作多次中断,为了避免工作中断带来的干扰,改装团队每一个工作步骤的推进都伴随着细致详实的交接记录,做到了有迹可循的同时,也为分公司下一次承接氮气加改装工作积累了宝贵经验及图片素材。
2022年7月24日晚,氮气发生系统加改装进入了测试阶段,随着引气系统预热的完成,氮气发生系统的自检显示屏上的数据逐渐稳定下来,这意味着氮气发生系统的最后一项测试项目顺利完成,从这一刻起,此架737-700新加装的氮气发生系统已性能良好、随时可用,这也标志着Ameco天津分公司首次氮气发生系统加改装工作顺利完成。此次氮气发生系统加改装工作的顺利完成,是对分公司自身维修管理能力、员工队伍水平的一次检验,更标志着在公司的统一部署下,分公司迈上深度维修能力建设的新台阶。